氯化亚砜氯化反应的工艺优化
目标反应及按经验猜的可能反应历程:
遇到的主要问题:
1. 潜在的冲料风险(反应热延迟、产生和气体)
2. 在纯二氯亚砜中进行反应,事故发生时,严重度较高
3. 放大时温度不易控制
4. 产品分离困难
5. 废弃物处置难
所以改成将底物溶解在MTBE中,再滴加二氯亚砜。反应比较慢,但是收率和纯度不错。从RC1看反应二氯亚砜累积度非常大,这可能是由于中间态成盐酸盐,在体系中不溶导致的。
可以考虑加碱或换溶剂在改变中间态溶解度来促进反应进行。但是换溶剂和碱都有产生环状磺酸酯的可能。现在的反应慢,也可能是因为反应经历的是环状磺酸酯过程而不是单氯代物中间态过程。
使用注意事项:工作环境需密闭操作,氯化亚砜生产厂家,局部排风;使用人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程;使用人员要佩戴自吸过滤式防毒面具(罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套;要防止蒸气泄漏到工作场所空气中,沧州氯化亚砜厂家,避免与碱类接触,尤其要注意避免与水接触;搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏;配备泄漏应急处理设备;工作现场禁止吸烟、进食和饮水;工作完毕,淋浴更衣。后处理_怎么处理_废怎样处理才能不对环境造成影响?1、废可蒸馏循环处理使用,或将其慢慢加入到冰水内分解成SO2和HCL,氯化亚砜厂家供应,再处理SO2和HCL;2、废量大时可考虑回收或外售处理,量小可滴加到碱水中,分解后中和掉。
目前生产主要有法、气相法和联产法。其中法趋于淘汰, SO3法国内尚无技术,联产法虽然投资较少,但产品质量存在磷含量超标问题,而且副产物三氯氧磷的市场情况并不理想,影响着的生产。来源:六鉴投资网 《技术与市场调研报告》,《投资分析报告》本技术在的气相合成方面作了大量工作,(1)改进后的新工艺采用先进的反应精馏技术,集合成与精制一体化。(2)节省了建筑面积与设备投资,氯化亚砜厂家销售,(3)整个流程简洁、,所得产品含量达到99.8%以上,呈无色透明状,很好的解决了我国现有装置存在的问题。
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